案例說明
為達成節能減耗目標降低蒸汽耗用,本廠採用Badger多效蒸餾(MED)技術。針對C202乙苯循環塔蒸餾系統增設一座C281高壓乙苯循環塔,粗苯乙烯以56%及44%比例分別入C202與C281。C281仍使用蒸汽作為再沸器熱源,而C202則改用C281塔頂之乙苯蒸氣作為再沸器熱源,使C281高壓塔之蒸汽熱能可以二次使用,減少整體蒸汽用量(為改善前66%),冷卻水冷凝器負荷也降低,減少蒸發損失(為改善前54%)。
設計理念或改善流程
改善前:
SM蒸餾區C202乙苯循環塔主要作用為回收粗苯乙烯中之乙苯,其塔底使用低壓蒸汽,每小時27.3噸作為蒸餾熱源,塔頂乙苯蒸氣經冷凝器以冷卻水冷卻,冷卻水蒸發損失每小時27.7噸。

改善後:

SM蒸餾區C202乙苯循環塔主要作用為回收粗苯乙烯中之乙苯,其塔底使用低壓蒸汽,每小時27.3噸作為蒸餾熱源,塔頂乙苯蒸氣經冷凝器以冷卻水冷卻,冷卻水蒸發損失每小時27.7噸。
改善後:
成效分析
SM蒸餾區多效蒸餾改善完成後投入運轉,節省蒸汽9.7噸/時,節省冷卻水12.7噸/時;但因新增3組泵浦,用電量增加34 度/時,年效益42,994仟元,投資金額220,067仟元,回收年限:3.84年。
效益分析:
(1) 節水:12.7噸/時 x 8,000時/年 x 0.0115仟元/噸 = 1,168仟元/年。
(2) 節汽:9.7噸/時 x 8,000時/年 x 0.510仟元/噸 = 39,576仟元/年。
(3) 減少CO2排放量:23,060噸/年。投資金額:220,067仟元。
回收年限:220,067仟元/39,576仟元/年=5.56年。